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某轮船舶设备故障和处理

2022-01-20

赵洪鹏 韦立船管

一、冰机海水泵叶轮汽蚀损坏

1、发现及修理:V003航次回国期间,发现冰机海水泵排压偏低,停泵拆检。拆检后发现叶轮汽蚀严重,已无法继续使用(见下图);清洁/除锈后,换新轴承/阻漏环/盘根/叶轮装复。现该泵运行正常。

2、原因及分析:我船属新船,刚经过第1次坞修;在不到3年的时间,此泵汽蚀如此严重实属罕见。分析原因应该是空载时,长期使用高位海底门,主海水吸入管道进入空气,造成此泵叶轮汽蚀损坏。

3、纠正及措施:空载时使用地位海底门;经常打开海底滤器放气阀检查/放气。

冰机海水泵叶轮汽蚀严重

冰机海水泵汽蚀叶轮与叶轮备件

二、造水机海水泵叶轮汽蚀损坏

1、发现及修理:V003航次回国期间,发现造水机真空度不足/造水量明显减少。停造水机后,拆检冷却器正常;拆检抽射海水泵时,发现泵叶轮汽蚀损坏,也已无法继续使用(见下图);因船上无备件换新,海水泵装复维持使用;并紧急申请备件。现该泵备件已供船并换新。现该泵运行正常。

2、原因及分析:我船造水机海水管系设计较特殊(见下面管系图);造水机冷却用海水由主机海水泵提供,抽射泵的工作海水才有此泵升压供给;这样,抽射海水泵的吸入管段就存在低压区,特别是船舶空载时,抽射海水泵的吸入管内压力很低(造水机布置在船舶吃水9.5-10米的位置,比船舶空载吃水略高);造成海水在该泵吸入管低压区汽化,又在该泵叶轮外高压区再凝结的汽蚀过程。

3、纠正及措施:如下面造水机海水管系图所示,在蒸发室温度不超过52℃的前提下(确保冷却水量),尽量关小冷却海水排舷外的阀,保持抽射海水泵吸入管内压力足够。

造水机抽射海水泵叶轮气蚀严重

造水机冷却/抽射海水管系图

三、NO.2副机增压器转子卡阻故障

1、故障现象:2017.06.29日,启动NO.2 副机拟并电试锚缆机等甲板机械。检查调速等正常后并电,当NO.2 副机吃负荷后电网频率降低,检查副机无扫气压力,并且排温较高,于是解列检查燃油压力正常,高压油泵齿条/调速器连杆无卡阻。停机后,打开增压器进气端盘车检查,发现增压器转子卡阻(见下面图片)。

2、故障处理:增压器整体拆下,清洁废气端喷嘴环及转子叶轮,测量转子轴向间隙正常后装复。NO.2 副机运行正常。

3、原因及分析:副机使用重油时,低负荷运行燃烧不良易积碳,避免低负荷长期运行;转子油封处易渗漏,应定期清洁废气端喷嘴环及转子积碳,检查油封是否漏油。

NO.2副机透平转子

NO.2副机透平增压器

四、主副机冷却海水管锈穿漏水修理

1、发现及修理:上航次从非洲开航后不久,发现主副机冷却海水的一回水短接锈穿漏水,暂用管卡及环氧树脂止漏。维持主副机运转/船舶营运。

2、换新及方法:(见下面图片)

1) 因我船主副机共用一套冷却海水管路,拆卸此短接时,发电机及大气冷凝器无冷却海水。

2) 提前做好短接上部法兰闷板及垫床;拆下需换新的漏水短接,尽量快地封堵上部法兰,开海水泵维持发电机运行。

3) 按拆下的漏水短接为样品/做新。再次停海水泵,装复做新的短接。

3、纠正及建议:下次坞修时,加装1只副机专用冷却海水舷外排出阀。

换新后的主副机冷却海水总回水短接

主副机冷却海水总回水短接锈穿渗漏

五、主机冷却水套备件接受和退换

1、发现及处理:2017.07.01日船在港卸货时,供应商将我船订购的主机冷却水套备件(90101-0164A-138/COOLING JACKET)送上船;打开备件箱核查时,发现供船的水套备件我船不能使用,与订购的水套备件尺寸不一样(供给的水套高度是188mm;我船订购的水套高度是245mm);随后向机务汇报退换,经机务协调沟通,退换的主机冷却水套备件于开航前及时供应到船。

2、原因及建议:此次备件供应错误的原因是备件供应商。但备件供船后,船上一定要及时核对;避免备件错供/错订,造成公司经济损失,耽误船上设备检修及备件使用。

六、舷梯/引水梯/引水软梯轴承和油封申请

1、处理及申请:上航次回国前,船上接到公司关于“舷梯引水梯集中大检查通知”,并要求船上核查/订购舷梯引水梯设备备件;我们查阅舷梯齿轮箱/?水梯齿轮箱及引水软梯气动马达的说明书,发现订购的轴承和油封备件量较大(27只各种型号的轴承/13只各种尺寸骨架油封);我们按普通物料进行申请,并且公司已于2017.07.03日供应到船。

2、建议及分析:舷梯齿轮箱/引水梯齿轮箱/引水软梯气动马达的工作环境差,但这些设备部件的工作强度不大,对轴承和油封的质量要求并不是太高;因此,完全可以按普通物料申请这些轴承和油封部件,既快又费用较低。

以上是我轮设备发现的问题以及处理方法和分析建议,供参考指正。