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销轴套管用钢40CrB的开发实践

2021-06-30

王明元1 张小华1 潘宇1 李旭友1 刘坤2

(1.钢铁研究总院华东分院,江苏 淮安 222001;2.东方润安集团有限公司,江苏 常州 213151)

摘 要:介绍了对销轴套管用钢40CrB的性能要求、开发方案及生产工艺,并对产品实际性能进行了分析。

关键词:套管用钢;窄淬透性;40CrB

1 引言

本次开发的40CrB主要用于工程机械用钢图1,其要求是纯净度高、硬度均匀、淬透性窄。东方润安集团有限公司根据客户的要求,制定方案进行了试验,成功开发出了销轴套管用钢图2。

2 材料技术要求

2.1 钢的化学成分及允许偏差

2.1.1化学成分(熔炼)

表1  熔炼化学成分/%

1.1.2 化学成分允许偏差

钢材(或坯)的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。

2.2  低倍组织

表2 低倍组织合格级别

2.3 非金属夹杂物

表3 非金属夹杂物合格级别

2.4奥氏体晶粒度不小于6级

2.5 末端淬透性

表4 末端淬透性/HRC

3 开发方案

3.1 生产工艺路线

由于本钢种对钢水纯净度及淬透性要求较高,因此采用的工艺路线:原料(优质铁水)    BOF    LF    CCM    CR    入坑缓冷     检查、出厂

3.2 化学成分设计

表5  内控熔炼化学成分/%

4 生产过程

4.1 BOF

由于转炉初炼钢水中碳氧积近似于一个常数,对转炉终点碳与钢水氧含量测量,平均后如图3所示。

为了保证钢中夹杂物的含量符合客户要求,初炼钢水中原始[O]含量越低越好;同时由于成本因素,初炼钢水[C]实际控制范围0.08%~0.20%。

为了保证转炉出钢时的脱氧效果,控制成本,出钢后[Al] ≥0.008%;脱氧剂铝块加入量如表6所示。

表6  出钢加入铝块

注:根据后吹情况,铝块加入量适当增加。

经过转炉现场调节脱氧剂的加入量,[Al] ≥0.008%达到95%以上;转炉出完钢后,钢中[O] <0.0060%;为精炼创造了良好冶炼条件。

4.2  LF

为了保证钢水的低氧含量,采用高碱度渣操作;为了保证钢水纯净度,需要炉渣有好的流动性,将渣中的Al2O3含量控制范围25%~35%。

精炼炉的终渣化学成分和指标见表7。

表7  精炼炉渣化学指标

表8  炉渣物理指标

通过控制炉渣成分,保证了炉渣的流动性和碱度;保证白渣精炼20min以上,充分扩散脱氧,LF?炼结束后钢中活性[O]:0.0006%~0.0012%。

4.3 CCM

采用低过热度浇注和低拉速(过热度20℃~30℃,拉速1.3m/min),保证钢的内部质量;采用合适的结晶器电磁搅拌电流和频率,减少偏析;使用专用的高碱度覆盖剂和结晶器保护渣,提高钢水的纯净度;采用普锐特公司的动态轻压下技术图4,压下量达到8mm,保证铸坯低倍质量。

4.4 CR

轧钢时钢坯加热一段温度≤850℃,加热二段温度1070~1170℃,均热段温度为1150~1200℃,开轧温度为1050-1080℃,终轧温度为950-980℃;优化加热时间,减小碳偏析。

5 钢材检验分析

5.1 化学成分

为了控制窄淬透带,采用窄成分控制方案,缩小淬透性影响比较大的C、Mn、Cr等元素控制范围;减轻了炉与炉之间化学成分的差异,保证在一定调质温度范围的连续性生产以及力学性能均匀;

表9 实际化学成分成分控制范围/%

5.2钢材低倍组织

通过低过热度浇注、结晶器电磁搅拌以及动态轻压下,降低了连铸坯的偏析和缩孔等缺陷级别;轧钢的轧制比达到10以上,钢材的实际低倍组织评级结果见表10。

表10  钢材的低倍组织评级

5.3非金属夹杂物

钢材的实际非金属夹杂物控制级别见表11。

表11 钢材的非金属夹杂物评级

由于到LF炉,钢水氧含量较低,钢包炉渣流动性好,扩散脱氧充分,精炼时间较长,夹杂物有充分的时间上浮及大的压缩比,总体实物夹杂物级别比较低。

5.4晶粒度

钢材的奥氏体晶粒度6~7级。

5.5 淬透性值

试样热处理工艺,正火温度(870±10)℃,端淬温度(845±5)℃;淬透性值满足窄淬透带要求。

表12 实际的淬透性值

6 结论

(1)东方润安集团有限公司采用转炉长流程工艺,通过控制顶渣设计,连铸采用动态轻压下技术等措施,Z终成功开发出了高纯净度、组织均匀的链条套管用圆钢,其各项性能指标满足了用户对材料要求。

(2)通过开发研究,调整合适的工艺参数,为批量化生产销轴套管用钢打下了坚实的基础。

(来源:2019炼钢生产新工艺新技术新产品研讨会论文集)